由改性结果分析可知,改性效果会较大程度地受改性液浓度、温度及改性时间影 响,改性试剂不同,影响程度也不尽相同。但总体来讲,不同改性方法的改性纤维,其 表面的亲水性均有一定程度的改善,其中,以聚乙烯醇提高最为显著,反冲洗率可提高 到60%,是不改性纤维的2〜3倍。进一步试验发现,当反冲洗强度为12L/(m2 • s) 时,反冲洗率接近70%,因此可初步选定以聚乙烯醇改性纤维作为反应器的装填 滤料。
为进一步验证静态试验结果,确定最佳的改性纤维,本试验对不同改性纤维处理 实际含油废水的效果进行了对比分析。因氢氧化钠改性的纤维质量减少,强度下降, 不适于作为含油废水的滤料。所以,本次试验只选取其他五种改性纤维与不改性纤维 进行对比。
试验取两种纤维为一组,分别装填于两个相同条件的小型反应器中,以相同滤速 和水质进水,对比反冲洗前、后两周期出水含油量及去除率变化。进水初始滤速为 30m/h,曝气强度为14. 9L/(m2 • s)。因进入生物处理构筑物混合废水的含油浓度通 常不能大于30~50mg/L,否则,将会影响活性污泥和生物膜的正常代谢过程匚⑴, 故一般含油废水处理工艺中生化池进水要求含油量小于25mg/L,本次试验以25mg/ L为控制指标,出水含油量大于该值,运行结束,开始反冲洗。
图7.10、图7. 11为不改性纤维与聚乙二醇改性纤维前、后周期进、出水含油量 变化曲线。由图7. 10可知,第一周期中,不改性纤维运行llh,高浓度源水下出水 平稳,去除率高。而第二周期第1小时出水即超过75mg/L,出水不能达标,之后不 断上升,失去除油效果。由图7. 11可以看出,聚乙二醇改性纤维前一周期运行llh, 由于源水水质波动大,出水出现波动并维持在较高值。第二周期,5h之后出水含油 量开始增大,处理效果明显下降。
图7. 12和图7.13为邻苯二甲酸与氨磺酸改性纤维前、后周期出水含油浓度历时 变化。由图可知,两者釆用相同源水,前、后周期运行时间相同,第一周期前半段, 源水浓度低,对纤维冲击小,出水皆稳定。17h源水突然增高,出水也相应增高,直 至23h出水不能达标。第二周期,源水降低,但氨磺酸改性纤维出水含油量普遍大于 第一周期,运行效果下降。
图7. 14和图7. 15表明,氨磺酸改性纤维在第一周期去除率保持稳定,周期末 有所下降;邻苯二甲酸改性纤维随运行历程呈缓慢下降趋势,但两者后一周期去除 率均明显低于前一周期,并且有较大波动,19h时去除率下降最多,运行稳定性变差。

图7.16、图7. 17为聚乙烯醇与丙烯酸改性纤维两周期的运行情况。由图可 知,第一周期源水变化大,同一源水下,聚乙烯醇运行至19h时出水开始变差,丙 烯酸为15h时变差,说明聚乙烯醇改性纤维耐冲击性更强。图7. 18和图7. 19 S
示,丙烯酸后一周期5h时受源水冲击,去除率开始大幅度下降,之后呈无规律变 化,稳定性低于缓慢下降的第一周期。而聚乙烯醇第二周期去除率在7h前高于第 一周期,7h之后开始小
表中对比可发现,不改性纤维第一周期除油效果好,去除率高达95%,大于其 他改性纤维;但第二周期初始,出水即不能达标,失去除油效果,说明再生效果很 差,只能作为一次性滤料使用;聚乙二醇改性纤维前、后两周期平均去除率变化不
大,但后一周期运行时间缩短了 55%,远低于前一周期,反冲洗效果不够理想,反 冲后主要依靠丝网除沫器截留来去除水中的油分,无法循环使用;氨磺酸、邻苯二甲酸与丙烯酸 三种改性纤维前、后周期长、短没有变化,但去除率却有明显下降,重复利用空间有 限;聚乙烯醇改性纤维前、后周期在去除率与运行时间方面几乎无变化,平均去除率 都可保持在90%以上,效果好而稳定,说明反冲洗再生彻底,纤维表面不会因黏附 大量油污而影响下一周期的运行,从而可以实现循环利用。
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